日前,八鋼煉鐵廠焦化分廠4座焦爐爐頂自動測溫項目全部實施完成,進入到調試生產期,結束了4座焦爐15年的人工手動測溫歷史,這也為今后的焦爐實現自動調溫奠定了基礎。
作為八鋼一項智慧制造項目,煉鐵廠焦化分廠4座焦爐爐頂自動測溫項目于今年3月份開工建設,在新疆寶信和煉鐵廠技術人員的共同努力下,項目于7月底開始調試,8月初進行了試生產,目前正在進行設備的消缺完善。“焦化分廠4座焦爐爐頂自動測溫項目的投用,讓作業區的測溫人員從焦爐爐頂高溫的環境中徹底解放了出來,不但降低了職工的勞動強度,還實現了人員的本質化安全,勞動效率提升一倍。”焦化分廠干熄焦調火作業區黨支部書記孫志龍開心地說。
據了解,八鋼四座焦爐之前都是人工測溫,每個班2個人,4小時測一次溫,完成四座焦爐的測溫需要一個半小時,同時,人工測量燃燒室內部溫度,還存在因煤氣放散造成中毒的安全隱患。隨著八鋼智能化、信息化服務的范圍拓展,以機器自動測溫替代傳統人工手持測溫儀檢測,不僅可以實時進行測溫和系統記錄,還避免了人工操作誤差,使測量數據精度更準確可靠。崗位人員在優化的同時,能有更多的時間和精力去做好焦爐的爐溫調節工作,進一步提升焦炭產品質量的穩定可靠。
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。